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2018辽宁丹东污水处理设备的价格
发布时间:2018-01-13 09:16:55 浏览5次 修改 | 删除 | 顶一下
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地区:丹东
性质:企业
标签:污水处理设备
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投量为2002018辽宁丹东污水处理设备的价格 出 水 口水质明显改 善
1 工艺流程的确定根据豆制品废水的特点及经处理后的废水接入城市污水管网的要求,对高浓度废水采用酸化水解—厌氧消化处理工艺,充分利用其能耗低、处理效率高、耐负荷并能产生沼气等特点。 高浓度废水经酸化水解—厌氧消化后,出 水 与低浓度废水混合,泵入城市排污管网。具体工艺流程见图1。 高浓度废水在酸化水解池的滞留期为12 h,经水解酸化后的酸化液通过水力筛网筛除未被水解酸化的大颗粒豆制品,然后进 入 增温计量池,把酸化液增温至38 ℃,再泵入厌氧消化罐。厌氧发酵采用复合式上流厌氧污泥床工艺,中温发酵,水力滞留时间为84 h,容积负荷为4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,产沼气达510m3/d,产气率为1.70m3/(m3·d)。厌氧出 水 经沉淀后进 入 配水池与稀废水混合,最   终排 入 城市污水干管。量,此时废水的pH值不仅没有降 低 ,反而有所提 高 (这主要是与酸化时间较长、酸化后期产甲 烷 菌群的活跃和部分铵离子的产生有关),这样可以大大减 少 废水对厌氧消化的冲击。
  在设计厌氧消化池时,增 加 了废水回流设施的设置,三相分离器上部的厌氧出 水 回流至回流罐,与未经处理的高浓度废水混合后再进 入 厌氧消化罐,这样可以提 高 废水的pH值,降 低 进 入 厌氧消化罐的废水COD浓度,减 少 对厌氧污泥的局部冲击,防止厌氧池内部酸化反应的存在,提 高 厌氧消化效率。随着回流比例的调 整 ,可以大大提 高 厌氧消化罐的耐冲击能力。设计和施工由于厂区内可利用的空地很小,进行总图设计时,结合工艺流程,将预处理各池以及沉淀池和配水池建成重叠型,节约了建设用地。 由于废水处理设施正好位于原有的池塘上,其地基承载力和土质均匀度都很差,如采用钢筋混凝土结构,由于其自重大,地基处理费用就相当高。厌氧罐和贮气柜设计采用德国引进的Lipp罐体,由于罐体自重轻,基础比较容易处理,费用随之降 低 。厌氧消化罐高为9 m,直径为7 m,是地上式圆形Lipp罐。由于对厌氧消化罐的径、高比进行了调 整 ,原有的三相分离器就不是很适合。因此,对三相分离器进行了重新设计,采用三层钢结构漏斗式导流板做三相分离器(见图2)。从使用结果看,三相分离效果相当好,厌氧污泥流失量很小,污泥截留效果明显。
沼气贮气柜采用干式贮气柜,由于其自重很小,地基无需进行特别处理。而湿式贮气柜其自重较大,需较大的地基处理费用。采用Lipp技术卷制的干式贮气柜,柜体为镀锌钢板一次卷制成形的筒体,在柜内安装了贮气袋和高位控制架,柜外安装有气体量的显示装置,并同时安装了气袋保护装置——气体超压保护器。贮气袋采用从德国进口的专用沼气贮气袋,其使用寿命较长,并且不需每年进行维 护 ,一年可节约一笔不小的维 护 费。厌氧消化罐采用Lipp技术进行卷制。筒体材料采用不锈钢复合高 强 度板卷制,在罐顶上部安装有压顶槽钢,采用不锈钢螺栓与筒体之间的定位,不采用焊接方 式 。筒体制作完成后,进行罐内的金属结构安装。由于罐体为金属结构,罐顶可在罐内金属结构完成后再进行安装,这样给罐内的安装工作带来了极大的便利。厌氧罐内设有布水器,布水器采用枝状布水,隔3m2设有一个布水头,布水较为均匀。三相分离器的安装是罐内金属结构安装的重点,由三个圆锥形正反斗组成,施工要求高、难度大。在施工中充分利用罐顶后施工的特点,三个圆锥斗在外进行拼接,然后到罐内进行安装,降 低 了施工难度和劳动强度,工程质 量 也较容易控制,加快了工程进度。安装完成三相分离器和溢流槽后,进行罐顶的安装施工工作。罐体保温材料采用阻燃型的聚苯乙 烯 泡沫板,外壳采用彩色瓦楞钢板,瓦楞钢板采用特 制 的定位卡头扁钢定位,安装效果良好。Lipp罐体与钢筋混凝土之间的浇筑采用膨 胀 混凝土调试运行工作从1996年11月开始,对水解酸化、厌氧消化进行培菌调试。 水解酸化:菌种采取自然富集培 养 ,处理水量与厌氧消化进水量相匹配,从10m3/d、20m3/d……逐步增 加 负荷,1个半月后达到满负荷运转,处理能力为80m3/d。经酸化处理后,出 水 COD平均从 24 000 mg/L降为16 500 mg/L左右,COD去除率达30%,pH值为5.5。 厌氧消化:厌 氧 菌 采用厂区的阴 沟 污泥和杭州四堡污水处理厂的厌氧污泥接种,共接种60%含水率的厌氧污泥30 m3,菌种接入厌氧罐后,加入少量生产废水作为培 养 基,先进行升温和驯化培 养 。每天升温1 ℃左右,直至达到设计要求的38±1 ℃。废水处理量从10m3/d开始,COD负荷从0.36kgCOD/(m3·d)逐步增 加 ,1个半月后,进水量达到80 m3/d,COD负荷为4.40kgCOD/(m3·d),出 水 COD浓度为650 mg/L左右,COD去除率达96%,出 水 pH值为7.2,产沼气为510m3/d,产气率为1.70m3/(m3·d)。
废水处理工程运行初期,由于水量变化较大(约为60~150m3不等),废水浓度波动也很大,最   低 时CODCr浓度在8 000 mg/L左右,而最   高 时CODCr浓度可达到3×104 mg/L,这给正常运行带来了困难。同时也发现,当废水量较大时其浓度相应较低,而水量少时其浓度就很高,在工程实际运行管 理 中,根据这个特点,当水量较大时采用延 长 进料时间同时减 少 厌氧消化罐的回流比例,以减 少 由于水量的增 加 而对厌氧消化所产生的冲击。当水量减 少 而浓度较高时,加大厌氧消化罐的回流比例和回流时间,加大回流比可以很好地减 少 高浓度废水对厌氧消化的局部冲击。经过一段时间的探 索 ,总结出高浓度废水与厌氧回流水相混合后的COD浓度在1.5×104 mg/L以下时,就可以减 少 对厌氧消化的冲击,而将混合废水的COD浓度控制在1×104 mg/L以下时,基本上不会对厌氧产生冲击,出 水 各项指标均很正常。
  理工程经过近2年的运行,效果稳 定 ,没有出现大的反复,各单元的处理效果(平均值)与沼气产气量见表2某外资公司为生产仿 真 丝涤纶布的纺织印染企业,其生产废水有以下几股:纺织废水、碱减量废水、精炼废水、染整废水、杂用水。此外还有来自宿舍楼、食堂、浴 室 、办公楼等处的生活污水。各股废水水质水量情况见表1。碱减量废水的CODCr占生产废水总排放量的比例很大,分流进行加酸—过滤预处理从设计思想上看比较合理,但此工艺存在加酸量大、操作复杂、运行费用高的缺点。由于其水量小,因此考虑与其余废水混合后一并处理。
  物化法和生化法联合使用是处理印染废水常规的典型工艺[1]。混凝沉淀具有脱色和去除悬浮物能力强的特点,同时所投加的混凝剂也可以起到一定的调节pH作用。生化法对溶解性的有机物去除能力强。在本工程中,由于废水中的主要污染物在pH为6~9条件下为难溶性的对苯二甲酸和各种分散染料等,因此综合废水先经混凝沉淀,可有效地去除有机污染物、色度和调节pH值,并提 高 废水的生化性能,为后续生化处理创造有利条件。生化法采用 氧化沟工艺,适用于该印染废水水质特点和对出 水 水质高的要求。
废水处理工艺流程详见图1。
3 主要处理构筑物及设计参数集水池尺寸为5.6m×2.5m,HRT=20min,底部设有两台进口的FLYGT潜污泵。潜污泵设有液位自动控制装置以利保护潜污泵和适应进水流量变化。 均质池尺寸为14.7m×5.2m,有效水深为4.1m,调节时间为2.5h,水面上设有两台进口浮船式射流搅拌器,起搅拌混合作用。由于氧化沟有较强的耐冲击负荷,所以均质池的HRT较短。 中和池尺寸为2.5m×2.1m,有效水深为2.5m,反应时间为6min。在中和池内投加聚合硫酸铁和少量浓硫酸,起到调节pH值和快速混凝反应作用。中和池设有机械搅拌机,还设有一套投加混凝剂系 统 和pH自动、手动控制加酸系 统 。控制pH值在7~9之间。另设有贮酸槽和贮混凝剂槽,均采用UPVC板衬里防腐,有效容积分别为2.5m3和8m3。
3.4 混凝沉淀池 混凝反应池采用旋流孔室反应池,分正方型倒角六室,上下穿孔,分两个系列。反应总时间20min。
每系列反应池配套一座沉淀池,型式是多斗式平流沉淀池,HRT=2.5 h,表面负荷为1.4m3/(m2·h),尺寸为14.7 m×3.2 m。反应池和沉淀池污泥排至干化场处理。 一级、二级一体化氧化沟 一体化氧化沟是本工艺的最   重要部分,也是本工艺的主要特色。一体化氧化沟集曝气、泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独的二沉池[2]。其主要特点:①工艺简单,污泥自动回流,设备少;②耐冲击负荷,运行稳 定 可靠,维 护 管 理 简单;③污泥可稳 定 化,剩余污泥量极少;④基建和运行费用低;⑤固液分离效果比一般二沉池高
  在本工程应用中的一体化氧化沟为美国EIMCO公司的Carrousel氧化沟及其渠内组件式固液分离器[2],固液分离器的底部采用一系列均匀排列的斜倒等腰三角型横梁 ,保证了混合液的均匀进 入 和沉淀污泥的迅速回流一级、二级一体化氧化沟部分HRT分别为15.5h和14.7h,SRT均大于30d,有机污泥负荷分别为0.15kgBOD/(kgMLSS·d)和0.05kgBOD/(kgMLSS·d),沟深分别为3.6m和3.4m,沟宽均为6.0m,沟直段长均为43 m,两端半圆弯处半径均为6.0m。 固液分离器部分HRT分别为1.9h和1.7h,表面负荷均为1.4m3/(m2·h),尺寸均为:长15m、宽6m,深分别为2.6m和2.4m。一级一体化氧化沟的固液分离器出 水 处采用简单的沿沟边相距3 m处设4个300mm×200mm的孔口,直接流入二级一体化氧化沟,二级一体化氧化沟固液分离器的出 水 由设有相距3m的4道集水出 水 堰槽进行,出 水 堰口负荷为0.8 L/(m ·s)。 曝气设备为 美国EIMCO公司生产的倒伞型慢速表面曝气机,每级各安装一台,置于沟的一端,电机功率均为73.5 kW,充氧动力功率2.1kgO2/(kW·h)。 剩余污泥从氧化沟中排除,每级氧化沟各设一台潜污泵抽吸污泥送往干化场。实际运行过 程 中由于氧化沟处于延时曝气阶段,其污泥已接近稳 定 化,剩余污泥量极少,基本上一年多才排泥一次。
  表2列出了调试期间和竣工验收时运行测定结果的部分数据,处理水量一般在2000~2500m3/d。
  从表2可以看出,进水水质CODCr浓度波动幅度很大,但出 水 仍然稳 定 [HJ]达标。该处理工程于1998年9月17日通过当地环保部门的竣工验收监测,各项出 水 指标均达到《污水综合排放标 准 》(GB8978—88)的一级排放标 准 。本处理工艺工程与国内同类厂家生产废水处理工程的主要技术经济指标比较见表3。嘉兴桐乡群合气液纺织厂废水处理工程汕头新昌纺织印染厂废水处理工程结论与经 验 通过近2年的运行,处理效果达到和超过设计指标,处理设备和装置运行正常,说明用水解酸化—厌氧发酵的工艺处理豆制品废水是切实可行的。同时,采用德国Lipp技术与设备,大大缩短了工程的施工周期,受天气影响的程度也远比钢筋混凝土结构的工程要小,无论在南方或北方,Lipp技术都比较适合发展。 由于采用Lipp技术卷制的罐体其自重很小,罐体结构受力得 到 大大改 善 ,对地基的处理费用大大降 低 ,特别是在软土地基的地区,工程造价更是显著下降。同时,可以减 少 大量的日常维 护 和检修费用,工程使用寿命也大大延 长 。 增 加 厌氧消化罐的回流量可以大大减 少 对厌氧的冲击,不必为调节pH而多支出药 品 的费用,可以使运行处于低成本状态,增 加 了沼气出售的收入(该工程产沼气为510m3/d,若按1.2 元/m3计,则收入为612 元/d)。

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